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溢流型球磨机故障应急处理方法

济南钢城矿业有限公司有3台MQ3236溢流型球磨机,主要用来加工铁精粉,供给炼钢、炼铁使用。在十几年的运行过程中,发生了多次突发性故障,虽然故障产生的原因各不相同,但由于分析判断准确,处理方法得当,提高了维修效率,减少了停机时间,没有造成大的经济损失。

1、故障分析及处理方法

1.1、小齿轮振动剧烈

(1)故障现象:3236溢流型球磨机电动机功率为630KW,通过弹性柱销联轴器直接联接小齿轮,并带动大齿圈传动。在设备运行过程中发现小齿轮及其底座振动大。拆检发现齿轮的齿侧间隙较大,大齿轮磨损较少,小齿轮磨损比较严重。

(2)原因分析:主要原因是小齿轮与地脚螺栓相距较远,中间缺少固定点,使小齿轮底座中间部分振幅较大,导致小齿轮磨损严重。

(3)处理方法:在小齿轮内侧与大齿轮啮合侧增加2个地脚螺栓(见图1),对底座重新进行加剧,并更换小齿轮。首先对基础进行清理,并核对基础表面的水平度、标高、地脚螺栓的位置和高度。钻直径100mm的孔,安放地脚螺栓,并灌浆浇注,凝固后用楔铁进行初步找正。安装小齿轮后,调整小齿轮与大齿轮之间的间隙,通过调整楔铁的高度对小齿轮进行找正。最后进行二次灌浆。

小齿轮地脚螺栓分布情况

保留电动机端半联轴器,对小齿轮轴进行测绘,重新设计制作小齿轮端半联轴器。由于小齿轮端半联轴器与轴为过盈配合,必须进行热装。首先制作一个比轴的最大极限尺寸大20μm的试棒,先将小齿轮轴固定好,然后再对半联轴器轴孔进行加热,当试棒能完全通过半联轴器轴孔时,即可进行装配。

将小齿轮轴及轴承放入轴承座内,调整小齿轮与大齿轮之间的轮齿顶隙和齿侧间隙。然后对底座与地面间的空隙进行二次灌浆,凝固后进行试运行。

(4)效果:开机试运行证明,小齿轮振动明显减小,达到了预期的维修目的。

1.2、大齿圈开裂

(1)故障现象,2728溢流型球磨机运行十几年后,机体振动突然加剧,而且噪声变大。停机后盘车检查发现,球磨机大齿圈齿根部已经出现了一条长200mm的裂纹,裂纹已经贯穿整个齿宽方向,并向下延伸(见图2)。

大齿圈裂纹方向

(2)原因分析:经现场分析可知,裂纹为长时间重载运行所致,属于疲劳裂纹。

(3)处理方法:由于大齿圈其他部位完好,决定对其进行局部修复。修复前将球磨机筒体内钢球、物料等全部卸出,松开大齿圈螺栓,将大齿圈裂纹闭合,在大齿轮两端面各采用两块20mm×100mm×150mm的Q235-A钢板进行立面焊接,焊接前在钢板上开60°坡口,采用J422焊条,并在裂纹末端钻止裂孔。

(4)效果:修复后坚固大齿轮螺栓,调整齿侧间隙和顶隙。进行空车试运转,然后加入钢球,经过半年时间的运行,2728溢流型球磨机振动一直保持在设计规定的限制值内。

1.3、直料端滚动轴承温度骤升

(1)故障现象:2728溢流型球磨机在运行时,靠近勺头侧轴承端盖温度骤升至175°以上。

(2)原因分析:将筒体内轴承滚动体倒出查看,发现一些轴承滚动体已破碎变形。将滚动轴承取下,可以明显看到固定轴承的空心轴外径有明显的磨损痕迹,经测量可知,空心轴外径比轴承内径小了3~10mm,并呈锥形,损坏比较严重,这是导致轴承温度骤升的原因。

(3)处理方法:①对磨损的空心轴外径进行焊补修复。将外圆分成12等份,焊补面宽40mm,长度为整个轴承安装长度,焊补后沿轴向进行研磨。由于空心轴外径已呈锥形,因此将基准定在轴肩部位末被磨损的空心轴外径上,用外径千分尺量出修复后各个方向的外径尺寸,用量量直线度,保证空心轴公差在设计的过盈配合范围之内。轴颈的焊补部位如图3所示。②更换轴承。首先测量新轴承公差,并制作试棒,试棒公差尺寸要比空心轴外径大50μm。准备好安装所需的加热油槽、测温仪等工具。对轴承进行加热处理,当轴承加热到120℃左右,试棒能顺利通过轴承内径时,立即安装轴承。安装方法为:用起重机吊起轴承外圆,对中后,用首木将轴承快速平推入空心轴,待轴承冷却后将轴承放入轴承座,并加注润滑脂,安装完毕。

轴颈的焊补部位

(4)效果:经过上述处理后,该球磨机运行至轴承温度、振幅等均未超标。

2、结语

在生产过程中,机械设备会出现一些突发性故障,甚至是事故,采用常规的处理方法难以解决。必须打破常规,灵活运用相关技术,就地取材,因地制宜地制定方案,快速损坏部件,排除故障,恢复设备的正常运转,才能保证生产的有序进行。

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